一、迫使回轉窯停窯處理的原因 1、回轉窯煅燒時采用劣質煤。 2、高溫風機轉速過低,嚴重影響了窯內通風。 3、燃料不完全或未燃燒的煤粉落在圈上及圈后的積料上,不斷燃燒,造成物料發(fā)粘,不但圈未燒掉,反而越結 越厚 河南豫暉礦山機械有限公司Y-L型活性石灰回轉窯為新型帶豎式預熱器和豎式冷卻器石灰回轉窯,是我公司 再引進消化國外先進技術的基礎上開發(fā)的具有自主知識產權的活性石灰煅燒設備。 回轉窯結圈表現(xiàn)出來的情況: 窯前返火,窯尾有漏料現(xiàn)象。從窯內看,主窯皮長達22m,副窯皮長到窯尾,35~37m處形成后結圈,結圈 較小孔洞呈不規(guī)則狀,直徑約l.5m,進窯觀察該圈明顯分為兩層,且層次明確、清晰,前列層厚約150mm,呈 黃白色,第二層厚約460mm,呈黑色,圈體非常致密。 解決窯內結圈的方法 1、提高回轉窯前部溫度,保證煤粉燃燒完全。 2、在停窯打圈期間,鉗工更換高溫風機新軸承,同時修理密封圈。 3、防止窯內出現(xiàn)還原氣氛,導致窯內煤粉燃燒不充分。 4、嚴格物料堆放作業(yè)程序,提高物料的預均化效果,避免由于石灰石波動大而引起生料化學成分波動。 5、回轉窯結圈后嚴禁干燒窯。 6、在保持喂料喂煤均勻、加強物料預燒的基礎上盡量加快窯速,采取薄料快轉,嚴禁慢窯大料,提高快轉率, 抑制窯后結圈。